烟气脱硝是继烟气脱硫之后控制火电厂污染物排放的又一个重点领域。随着社会的发展,对火电厂氮氧化物排放要求有了大幅度的提高。对火电厂的烟气脱硝主要采用氨作为还原剂,通过氨将氮氧化物转化成无害的氮气和水蒸气。氨气主要是由液氨蒸发而成。现有技术中的液氨蒸发器,将蒸汽直接喷入水中或者蒸汽经由蒸汽蒸发盘管加热管外的水从而提供一定温度的水浴,使液氨蒸发盘管中的液氨受热转化为气氨。5mg/
氨水热风蒸发器供应商
烟气脱硝是继烟气脱硫之后控制火电厂污染物排放的又一个重点领域。随着社会的发展,对火电厂氮氧化物排放要求有了大幅度的提高。对火电厂的烟气脱硝主要采用氨作为还原剂,通过氨将氮氧化物转化成无害的氮气和水蒸气。氨气主要是由液氨蒸发而成。现有技术中的液氨蒸发器,将蒸汽直接喷入水中或者蒸汽经由蒸汽蒸发盘管加热管外的水从而提供一定温度的水浴,使液氨蒸发盘管中的液氨受热转化为气氨。5mg/Nm3,SO2氧化成SO3的转化率控制在1%以内,年运行8000小时。但是,此种水浴式加热蒸发器的水温分布不均匀,上下层水温分层比较明显,不利于液氨的蒸发。
氨水蒸发器氨管道内产生异物的原因分析:
脱硝系统发现氨气管道堵塞的异常后,在对样品成分进行分析的同时也对已经投产脱硝系统的兄弟单位进行了咨询和调研,针对本公司的实际情况对可能的原因进行了分析排查,采取了有针对性的措施,具体如下。
1.液氨问题
如果采购的液氨本身含有杂质,那么必然会造成液氨蒸发区和氨气管道中带有杂质,堵塞管道。华中某发电公司发生过因液氨问题导致氨蒸发区调整门门芯堵塞的异常,经过更换液氨厂家,问题得到解决。
2.管道安装遗留物问题
脱硝系统管道在安装时均采取封堵措施、投运前进过吹扫和氨气置换,有粉末状残留物存留的可能不大。但华东某发电厂发生过因为管道和氨罐中有残留物运行中堵塞阀门门芯的异常,但取样样品外观与盘山发电公司取样样品明显有异,基本可以排除遗留物的问题。
3.管道材质的影响
氨存储区、蒸发区和SCR区内主要管道设计施工上均采用碳钢管。
单台蒸发器的主要设计参数:蒸发量(20%氨水)700kg/h,全蒸发;进氨压力0.4MPa;进氨温度为常温;出氨气/水蒸汽混合气压力0.2MPa;出氨气/水蒸汽混合气温度>125℃(饱和温度);加热蒸汽0.5MPa,152℃饱和蒸汽;5细粉尘的持续走高,大气污染物的治理已经到了刻不容缓,并且已经上升到层面的政治高度。低压电源380V/220V,50Hz;仪表用电DC24V,AC220V。
工程投入稳定运行后,蒸发器缓冲区压力控制在0.2MPa左右,温度在123℃,2#锅炉氨/空气混合器前氨气压力0.159MPa,温度115.9℃,当锅炉满负荷运行时,NOx初始浓度753mg/Nm3,排放NOx浓度74mg/Nm3,脱硝效率90.1%,氨消耗量351kg/h(以20%氨水计),各项指标均达到或优于设计值,运行情况良好。通过控制蒸气调节阀使液氨蒸发器水温保持在42℃,当水温超过45℃时则切断蒸汽截止阀。
液氨蒸发器的工作原理:氨罐内液氨通过压力流或氨泵输送到蒸发罐
液氨蒸发器的工作原理:氨罐内液氨通过压力流或氨泵输送到蒸发罐中,通过蒸发器线圈过滤和调整,液氨通过管壁吸收热介质的热量(盘管换热器根据传热状态分为传热段、蒸发段、过热段)。热介质热来自换热器(根据来源的不同,有蒸汽、电加热、热水),换热器热加热热中水(无锡处理的水或乙二醇溶液),液氨线圈内的液氨吸收热量后加热转化为气体,蒸发器内部安装了内置气液分离器,回转液分离后,气态氨从出口输出,分离器同时起过热作用。每星期扫一次日冕振动,旋转瓷轴,在清洗过程中,需要检查是否有损坏、泄漏等现象,如果有损坏,应及时更换。
液氨盘管中的液氨吸收热量,然后被加热并转化为气态
液氨盘管中的液氨吸收热量,然后被加热并转化为气态。蒸发器配有内置气液分离器。旋转气液分离后,气态氨从出口输出。分离器还具有过热功能。
氨水蒸发器